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圆环链条断链的原因分析
来源:本站 发布时间:2016-07-01 访问量:879
圆环链厂家生产链条的一个重要步骤就是检查链条的质量,检查圆环链有无断裂情况,圆环链的广泛应用,主要原因是环链牵引链为柔性体,能很好的适应工作面底板起伏和刮板输送机水平弯曲工作的需要,并具有一定的弹性小的刚性环,采煤机牵引系统的良好的动态特性,从系统中的用例最近年煤矿所显示的,它的主要优点是便于安装和维护比较小,可靠性高,使用寿命长,能适应综合机械化采煤工作的要求,但也暴露出在使用致命的弱点,最突出的问题是断链故障,对生产。
圆环链条断链的原因分析
主要的问题是环链断裂。断裂可以被理解为裂纹萌生和扩展的过程,而断裂面是裂纹的面积。断裂是一个动态变化的过程。骨折是骨折的静态反应。圆环断裂的动态变化过程忠实地记录下来。如果对骨折的形态特征进行全面的分析研究,可以了解骨折的全过程。这样,你就可以将一个复杂的动态问题简化为一个静态的方法来研究。并找出断链的原因,结合实际情况发现,外链的使用不当的地方和改进,以防止相同的断链事故发生,影响工作效率。
20Mn2钢环链结构的拉伸试验出现脆性断裂现象,断口分析,金相分析,该链是沿晶脆性断裂的断裂性能。分析表明,存在晶间脆性断裂,由于回火温度太高,且环链处理场地的局限性,热处理后链的成品堆积在一起,造成内环链冷却速度慢,导致在奥氏体晶界偏析和富集的硅、锰、磷等元素,形成高温回火脆性。合金钢的可逆回火脆性,外链数量由670℃~1 h回火后快速冷却,以消除高温回火脆性,经测试完全合格。
用物理化学测试方法分析了超超临界锅炉除渣机环链断裂的原因。断裂面层的分布表明,在制造过程中的环链一直在开放的裂纹的深部,制造缺陷是环链断裂的根本原因。同时,利用ANSYS有限元分析的方法模拟圆环链断裂之前和之后的应力分布。结果表明,在最大拉伸力为材料设计的断裂应力的5.5倍;环侧的链直边在制造缺陷断裂后,在圆形段的最大拉伸应力应力分布,并在内侧表面的直边过渡段的另一边和最终断裂与位置相吻合。
断链主要的问题就是圆环链条的断裂,断裂可以理解为是裂纹的萌生和扩展的过程,而断口是裂纹所扫过的面积。断裂是个动态的变化过程。断口是断裂的静态反应。断口忠实地记录了圆环链条断裂的动态变化过程。如果对断口形貌特征进行全面的分析研究,就可以了解断裂的全过程。这样,就可以将一个复杂的动态问题简化为用静态方法来研究.从而找到圆环链条断裂的原因,结合实际情况发现链条使用过程不当的地方并进行改进,防止同样的断链事故发生而影响工作效率。
圆环链条断链的原因分析
主要的问题是环链断裂。断裂可以被理解为裂纹萌生和扩展的过程,而断裂面是裂纹的面积。断裂是一个动态变化的过程。骨折是骨折的静态反应。圆环断裂的动态变化过程忠实地记录下来。如果对骨折的形态特征进行全面的分析研究,可以了解骨折的全过程。这样,你就可以将一个复杂的动态问题简化为一个静态的方法来研究。并找出断链的原因,结合实际情况发现,外链的使用不当的地方和改进,以防止相同的断链事故发生,影响工作效率。
20Mn2钢环链结构的拉伸试验出现脆性断裂现象,断口分析,金相分析,该链是沿晶脆性断裂的断裂性能。分析表明,存在晶间脆性断裂,由于回火温度太高,且环链处理场地的局限性,热处理后链的成品堆积在一起,造成内环链冷却速度慢,导致在奥氏体晶界偏析和富集的硅、锰、磷等元素,形成高温回火脆性。合金钢的可逆回火脆性,外链数量由670℃~1 h回火后快速冷却,以消除高温回火脆性,经测试完全合格。
用物理化学测试方法分析了超超临界锅炉除渣机环链断裂的原因。断裂面层的分布表明,在制造过程中的环链一直在开放的裂纹的深部,制造缺陷是环链断裂的根本原因。同时,利用ANSYS有限元分析的方法模拟圆环链断裂之前和之后的应力分布。结果表明,在最大拉伸力为材料设计的断裂应力的5.5倍;环侧的链直边在制造缺陷断裂后,在圆形段的最大拉伸应力应力分布,并在内侧表面的直边过渡段的另一边和最终断裂与位置相吻合。
断链主要的问题就是圆环链条的断裂,断裂可以理解为是裂纹的萌生和扩展的过程,而断口是裂纹所扫过的面积。断裂是个动态的变化过程。断口是断裂的静态反应。断口忠实地记录了圆环链条断裂的动态变化过程。如果对断口形貌特征进行全面的分析研究,就可以了解断裂的全过程。这样,就可以将一个复杂的动态问题简化为用静态方法来研究.从而找到圆环链条断裂的原因,结合实际情况发现链条使用过程不当的地方并进行改进,防止同样的断链事故发生而影响工作效率。